某公司是日产2000/d的新型干法水泥生产线,生料制备的系统采用MPS3150立式磨。为阻止金属类物料进入到立磨引起震动,在入立磨的喂料皮带上面,安装了悬挂自卸式除铁器。
除铁器使用现场手动控制,磨机启车之前,现场开启除铁器。立磨运行时,除铁器直流励磁电路一直接通进行除铁,自卸皮带连续转动进行卸铁。自卸皮带的驱动功率为6kW,按功率因数0.8计算,每天耗电约为115.2kWh。运行除铁中发现,当除铁器上没有吸附金属物料时,自卸皮带仍会连续运转,给生产造成一些浪费。
针对这种情况,我们对除铁器电气控制系统进行了改进。改由PLC控制,由中控计算机设定自卸皮带启动时间和转动时间。立磨运行时,除铁器直流励磁电路一直接通除铁,自卸皮带每隔11分钟,运转1分钟,卸铁1次。改进后自卸皮带每天运转2小时,按功率因数0.8计算,每天耗电量降低为9.6kWh。改进后运转两年来,不但能达到生产需要,保障金属异物不入磨,而且减少了电力消耗,节省电费。同时由于设备运行时间短,维护费用也降低,使用效率良好。
自卸式除铁器改进前后年耗电量,电费情况如下:
按运转率80%,功率因数0.8,每度电0.4元计算。
改进前全年耗电量为:6x24x365×0.80.8=33368.4(kWh/a)
改进前全年电费约为:6x24×365×0.8x0.8x0.4=1347(元/a)
改进后全年耗电量为:6x2x365×0.80.8=2803.2(kWh/a)
改进后全年电费约为:6x2×365×0.8x0.8x0.4=1121(元/a)
改进后全年节省的电费约为:11347-112110226(元/a)
通过以上分析表明,这种间歇运行的方法是可行的,现在,该方法已被用于该公司内其他类似的自卸式除铁器,且均收到良好效益。
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