据了解,有厂家在使用配料皮带秤中出现了计量不谁密封不好的问题,针对这些问题临朐亚特磁电设备有限公司提出如下解决建议:
一、主要问题及其原因分析:
1、计量不准确。传统的密封方式是将压皮一部分安装在侧面的挡板上,另一部分搁置在配料秤的环行皮带。压皮上的粉煤灰料量不稳定,直接影响计量精度。
2、密封不透彻,经常造成粉煤灰的溢出,并污染环境。粉煤灰本身流动性良好。如果有风机辅助,原有的密封方式不能阻止冲洗的发生,侧挡板高度不够,只有150mm。如果中央控制器在控制库底流态化风机时不注意,不能控制停机时间,会有大量飞灰溢出,造成粉尘,影响生产。
二、改进措施:
将配料皮带秤上原来倾斜的挡皮改成垂直挡板,采用二次封,并在内挡板的顶部加盖板,具体做法如下∶
1、将原有的倾斜挡皮全拆除。
2、在出料口两侧安装垂直挡板(内挡板),作为煤灰的导向通道。一端固定在下料口,另一端固定在机架上。垂直挡板由8mm铁板制成,顶部高度为600mm。安装盖板,全密封,减少粉尘。高度不宜太低,以免煤灰被上盖板压住造成物料压力,造成测量误差。垂直挡板与配料秤环形皮带之间留有3mm的间隙,以免损坏皮带,减少对配料秤传感器的影响。
3、在内挡板两侧制作并安装两个垂直挡板(外挡板),其距离内挡板150mm,高200mm,隔板下部用15mm厚的毛毡固定在隔板上。毛毡(高度80-100mm)固定在外挡板外侧,紧挨配料皮带秤的环形皮带,但不需要压在环形皮带上。这样从内挡板3mm缝隙中漏出的粉煤灰就全被带进出料口,实现了二次密封。
4、在改造时我们开始没采用二次密封,用的是带波浪型裙边的环行皮带,流到裙边的粉煤灰很大一部分被裙边带回,造成积灰较多。我们加装二次密封并改用不带裙边的环行皮带后,解决了这个问题。
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